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              活性鐵粉烘干系統存在的問題及改進措施

              為 污泥的綜合利用,紅星廠家開展了利用粗顆粒污泥選別化工用活性鐵粉的工藝研究。利用球磨機磁選機搖床烘干機等磨礦、選礦與烘干工序,將污泥中的單質鐵粉提純到88%以上品位,用于鈦白粉生產的還原劑, 鋼鐵污泥資源高附加值的應用。但在鐵粉烘干中,由于含水量較大,造成烘干管道頻繁堵塞;打散機故障率較高,對生產的影響較大。為 這一問題,對烘干系統進行改造,采用機械預脫水+分散器結構改造,提高了烘干效率,保證了烘干系統連續穩定運行。

              活性鐵粉烘干系統

              一、烘干系統存在的問題

              1、彎管磨損

              烘干機主管道的彎頭處累計使用不足兩 就磨透,打鋼板補丁可延長使用2d,影響系統的正常生產。更換耐磨彎頭后情況有所好轉,但無法從設備 上 磨損問題。磨損的主要原因是0.600~0.125mm細鐵粒活性鐵在與氣流高速運動的過程中突然變向,引起鐵粒對變向外的調整沖擊所致。除彎頭磨損嚴重外,烘干鐵粉下料管也出現了較大的磨損。

              2、管路掛粉

              由于鐵粉烘干過程中入口溫度只有180℃左右,物料與熱氣流高速流運的過程中不能及時將鐵粉烘干,使部分鐵粉附著在管路內壁上。時間久了管路內壁鐵粉增厚,堵塞管路,熱風及鐵粉通過受限,烘干效率降低,影響系統的正常運行。特別是活性鐵選別工序改變,螺旋分級機代替搖床后,由于鐵粉量的增加,掛壁更為嚴重,前期能堅持3 ,當前也只能支撐1 。

              3、掛壁料對打散機造成損壞

              鐵粉掛壁后不但影響烘干效率,熱量及鐵粉通過量也受限。積厚的掛壁料受氣流沖擊或熱脹冷縮后部分脫落,脫落掛壁料比較堅硬,從管路上部落入高速旋轉的打散機,將轉籠打壞變型。重新測繪制作的籠子也已經多次損壞。據初步統計,設備故障停機約85%以上都是由于掛壁料打壞打散機所至。

              4、烘干效率低

              烘干系統的設定溫度為160℃,低溫區70℃。在使用中因鐵粉料的含水率30%以上,成流體狀,進入烘干系統的鐵粉量增大時,就會造成烘干氣流溫度下降,產線被迫降低效率甚至停機。

              二、改進措施

              充分分析活性鐵粉的離解、選別工藝,在不斷試驗改進的基礎上采用了機械預脫水和打散機結構改造,并從烘干系統上進行調整,以滿足烘干系統的需要。

              1、烘干預脫水

              活性鐵產線生產出的活性鐵含水量在30%~40%,與原料混合在一起成流體狀,進入烘干系統后,造成管道內的濕度加大,烘干負擔加重,影響烘干效率,故應對進入烘干系統的鐵粉量進行預脫水。活性鐵產線工作時,產量為1.5t/h,為保證產線脫水和烘干的連續性,預脫水采用連續脫水的方式。

              預脫水結構包括機架以及安裝于機架上的脫水裝置,該脫水裝置為網帶式結構,網帶為0.074mm的篩網,既承載和運輸物料,又可將物料與水分離。網帶具有相對的上下兩層,上層為載物層,運輸裝置使用彈簧支撐,在運輸裝置的支架上安裝振動電機。工作時,運輸裝置在振動電機的作用下振動。待脫水的物料經進料口落到網帶上并隨網帶前行,運行中物料和水分離,網帶振動會加快脫水 。當網帶攜帶物料到達滾筒處時,物料在自重作用下脫下,運輸裝置的振動利于物料與網帶分離,經過分離凈化的水落到底部的集水箱可重復利用。

              2、打散機改進

              經對打散機的結構和工作過程進行分析,主要打散臂的跨度較大,鐵托落下后掉在高速運轉的打散臂上,造成打散臂變形或打斷,造成設備故障。為此,在打散臂的中間部位增加支撐圓盤,從背部對其進行支撐,增加打散臂的強度。

              3、安裝氣動振動

              為減輕管壁粘料,在管路上安裝氣動振動,定時對管道進行敲擊,將剛剛形成的粘壁料振下,避免粘結過后造成鐵托,以損壞鼠籠打散臂。

              4、烘干機使用

              溫度控制:為提高產量,應盡量提高進口溫度,而出口溫度過高又會造成浪費,同時也造成了被烘干物料的品質下降;物料色澤嚴重變黑。為保證產線的正常運轉,烘干機系統高溫區溫度控制在180℃,低溫區溫度控制在80℃以上。

              下料量控制:在物料進入烘干系統前必須 塊狀物,以便于正常加料和烘干機的正常工作。為保證烘干 ,應控制進入烘干系統物料的均勻性。

              實施以上改進措施后,改進 顯而易見,采用網帶式機械預脫水,使水量降低到10%~15%;在打散臂的中間增加圓盤,增加其強度,減少損壞的頻次,有效降低設備故障率。通過工藝改進,使得烘干的產量由1.5t/h提高到2.5t/h,產品 穩定,產線連續穩定運行。

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