粘土烘干機是水泥生產線上的重要干燥設備,隨著現代水泥工業的發展,傳統的粘土烘干設備在系統設計及環保性能上的缺陷日益顯現,為此,我們烘干機廠家對粘土烘干機的系統結構進行了優化升級。
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1、燃燒爐是人工加煤方式,煤粉燃燒不完全,熱量發揮不充分,經常捅火排渣,熱量、通風無法受控,不能滿足生產工藝 指標要求;
2、揚料板采用L型安裝,在烘干過程中,物料不能截面均布,只能形成1/3的料幕,換熱效率很低;
3、火室溫度低, 只有700℃,物料烘干 差;
4、除塵系統設計落后,粉塵排放濃度嚴重超標。
1、增配磨煤噴粉機
磨煤噴粉機集破碎、粉磨、噴粉于一體。煤粉與氣流混合噴于燃燒室內,形成完全懸浮燃燒。內加旋流板,以旋散噴撤,縮短火焰,使懸浮燃燒更趨完善。這樣噴煤量、過風混合量就完全處于受控狀態下操作。
2、烘干機揚料板的改造
將原L型揚料板,全部改型為環裝勺式揚料板,載料角角度安裝依次為30、45、60、90、120度。揚料板分為三區環裝,一區為熱端高溫區,三區為出料低溫區。一區與二區之間安裝阻流板,延長物料在高溫區的停留時間,充分吸收熱量。二區與三區之間安裝暢流板,加快物料運行,減輕烘干機載料負荷。
3、燃燒器的改造
烘干機火室燃燒器原為直管式單通道噴煤管,煤粉噴入火室后燃燒速度較慢,有7%-8%的煤粉沒有燃燒,火室溫度較低,土料無法有效烘干。對此我們重新設計了噴煤管,將煤粉噴出速度提高到35m/s,煤鍵角度增大到40度,使噴出煤粉迅速分散提高到了煤粉燃燒速度,爐膛溫度提高到850℃以上。
4、除塵系統改造
添加一級除塵器,既除去煙氣中的大部分二氧化硫和一部分大顆粒粉塵,又減輕電除塵器的壓力,從而提高電除塵器的效率,延長使用壽命。
5、電除塵器的內部改造
將極板同極間距改為400mm,在原來的基礎上增加了100mm,不僅使二次電壓升高,電流增大,提高了除塵效率,而且節約了鋼材,降低了成本。
改造后的粘土烘干機除塵系統帶負荷試車后運行狀況良好,粉塵排放濃度85.91mg/m3,二氧化硫排放濃度263.48mg/3,除塵、脫硫效率分別達到99.71%、72.56%,基本 了預定的目標。
粘土烘干機實施系統 改造后,收到了明顯的 效益、環保效益和經濟效益(見表1)。
通過上表可知,改造的粘土烘干機烘干效率大大提高,目前我公司該新型粘土烘干機正在 中,歡迎前來選購。