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              回轉窯石灰生過燒與優化措施

              石灰石煅燒是物料堆積熱的分解反應,在煅燒過程中,火勢的均勻性、透氣性非常重要。在回轉窯中石灰石經過預熱、煅燒、冷卻分解,析出,使CaO形成充滿空隙的細小晶粒。由于煅燒 不好,則容易出現石灰石沒有完全分解的夾生現象。若CaO處于高溫帶時間太長,其晶粒就會逐漸長大,體積收縮,空隙率降低,成為“過燒石灰”,活性度降低,難于發生水化反應。下面本文通過原料管理、煤氣燃料管理與設備管理等措施對石灰 進行優化生產。

              回轉窯

              1、原料管理

              (1)原料粒度對石灰成品生過燒起著至關重要的作用。理想的原料粒度范圍在40~80mm,粒度比率( 料與小料比率)一般在2~2.5較為合適, 不超過3。適當的粒度比也是達到高產、優質、低耗的重要條件。部分原料粒度偏大,粒度達到150mm,甚至200mm,有些形狀不規則,呈扁平狀,容易造成成品內部夾生,粒度偏小則容易造成過燒。針對這種情況,與物資公司、 科、原料車間進行溝通,對粒度超標礦點進行考核扣噸, 不合格粒度原料進入料場,從而提高了 。

              (2)原料中泥沙較多。由于回轉窯原料段無水洗系統,原料中泥沙偏多直接對成品煅燒造成較大影響。原料振動篩因過多濕泥沙易堵塞篩間隙,清理不及時會造成篩分效能喪失,泥沙直接進入窯內,影響窯爐透氣性,導致窯壓升高,煅燒不穩定,影響煤氣穩定輸送分配,降低石灰產品 。泥沙中的雜質主要成分為SiO2、Al2O3、Fe2O3等,在高溫時易與石灰中氧化鈣生成低熔點、帶粘接的化合物,滲透至CaO晶體內部,堵塞石灰氣孔,降低石灰活性度。為有效控制雜質進入,在日常的生產管理過程中,需要強化篩分,優化原料驗收管理。在天晴時利用料場囤積干凈原料來保證優質原料供應,同時規定每班對原料振動篩清理2次,保證原料篩分。

              2、煤氣燃料管理

              (1)轉爐煤氣作為回轉窯煅燒冶金石灰的燃料,是石灰生產過程中影響石灰 的一個重要因素。煤氣熱值的變化直接導致窯內煅燒帶溫度出現波動,影響產品實物 。在轉爐煤氣相對偏高狀態下時,能使用較少的空氣量保證煤氣充分燃燒,燃燒過程產生的煙氣量也較穩定,窯壓相對偏低,也有利于石灰分解析出,促進石灰充分分解,保證 。但是當煤氣熱值偏低時,為保證同樣產量下的石灰分解所需的熱耗,需要提高煤氣用量,助燃風也相應提高,窯壓提升,對石灰分解產生不利影響,而且大量煙氣將直接導致廢氣溫度偏高,導致窯頂密封圈、噴槍大小法蘭膠墊壽命減少,惡性循壞,影響石灰產品 。因此在日常生產運行過程中,與冶煉單位、生產調度溝通,轉爐煤氣熱值低于6000kJ·m-3時,煤氣進口壓力低于8kPa時,及時反饋,做好調節。

              (2)煤氣柜容不足,導致開停窯頻繁。其中月平均煤氣柜容不足時間達到近100h,窯爐突然開停不利于爐況生產穩定。在操作上要求內部制定回轉窯生產組織管理注意事項,規定密切關注煤氣柜容情況,發現柜容偏低及時與外部溝通,減產限產,延長生產時間,減少停窯時間。

              3、加強設備管理,維持生產穩定

              (1)通過對窯爐進行“雙周定修”,對窯爐生產過程中存在的一些設備故障進行 消除,保證生產穩定。

              (2)窯筒關閉蓋板液壓缸缸頭斷裂故障較頻繁,對該處液壓缸缸頭進行改造,加粗缸頭直徑,并對液壓缸速度進行調整,增加緩沖,延長液壓缸壽命。

              (3)延長卸料閥密封圈使用壽命。通過對卸料閥密封圈破損情況進行觀察,發現損壞來自兩方面原因:一是石灰卸料時,部分物料卡在密封圈與閘閥中間,或是因為窯底石灰小料倉料位偏高,料面呈斜面,料位開關接觸不靈,導致成品堵至卸料口密封圈處,被閘閥機械夾爛;二是因為石料粒度偏大時,灰溫控制不當,導致損壞。對料位開關進行改造,由原有的“觸碰式”改為“限位開關式”,提高報警準確性。并對液壓缸速度進行調整,延長液壓缸關閉時間。在工藝控制上選擇粒度合適的礦點,控制灰溫。密封圈使用壽命由原有3 提升至6 。

              (4)加強對空氣炮維護,保證中間通道清潔。回轉窯的通道是回轉窯 “并流蓄熱”的前提。在回轉窯換向,釋放窯壓時,窯內粉塵會停滯,沉積在中間通道耐火磚表層,堵塞通道。因此日常管理上要確保空氣炮可靠吹掃,保證通道暢通。

              通過對回轉窯的優化改造及管理,回轉窯冶金石灰月平均生過燒得到降低,煤氣消耗也得到一定程度的降低,有效的提高了石灰產品 ,更好的服務了煉鋼生產。

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