一條2500t/d新型干法生產線配套使用了烘干機,生產線投產初期系統產量為2500~2600t/d,烘干機運行正常,烘干 也很好。但近幾年來窯系統產量有了大幅提高,特別是當系統產量超過2800t/d以后,烘干機的不足和缺陷逐漸凸顯出來,成為制約進一步提產和影響安全生產的瓶頸。
(1)烘干 不好,出烘干機熟料溫度高達200~260℃,熟料和余風帶走的熱量高,熱耗上升;
(2)由于熟料溫度長期過高,受窯偏析的影響細料側筒體出現受熱變形,加之托輪、導向輪的磨損,導致滾筒出現跑偏現象;
(3)間隙過大,運行時漏料嚴重,帶來設備安全運行隱患;
(4)因熟料溫度過高,導致破碎機錘頭、熟料輸送皮帶等的使用壽命縮短,同時影響后續水泥粉磨系統的產量;
(5)細料側常有“紅河”現象出現,側邊的擋板磨損嚴重,使用壽命短。
針對烘干機存在的問題,廠方決定對烘干機進行 改造,提高熱回收效率,改善烘干 ,消除設備故障隱患。
(1)降低熟料溫度主要從三個方面著手 ,一是適當增加風量,優化風的分配;二是從結構上改變烘干方式;三是增加接觸面積提高烘干機的能力。
(2)高溫區溫差大,熱交換 好,此處增加風量能提高烘干 ,增強熱回收,但要注意熱風不能摻入過多,否則會造成二、三次風溫降低,甚至影響窯系統煅燒。
(3)改變烘干方式是指在高溫區將風室供風變為風機供風,從而達到強制烘干的 。但風機不宜增加過多,否則會導致電耗升高,同時還要注意風機與風室間風壓的匹配。
(4)增加散料接觸面積對提高設備性能是直接有效的。
(1)提高熟料產量2.5~3.0t/h;
(2)風機功率增加365kW,熟料電耗=(62.5×2750+365)/2810=61.3kWh/t,相比改造前下降1.2kWh/t,年運轉率按300d,每年節約電費60.7 ;
(3)耐熱皮帶技改前每年需要700m,改造后只需200m左右,節約15 ;
(4)由于熟料烘干 好,易磨性提高,水泥磨提產5~10t/h;
(5)技改后烘干機地坑幾乎不漏料,每年減少勞務費5 左右;
(6)熟料實物煤耗下降3~5kg/t,原煤按800元/噸計算,每年節約原煤費用269.8 。
通過對烘干機出現的問題進行 改造后,提高了產量,改善了烘干 ,降低了故障率。本次改造使后面的水泥磨產量也得到提高,為廠家生產帶來了十分可觀的經濟效益。如有該方面問題,歡迎咨詢紅星機器。