電石制備乙炔氣產生的廢渣,通常以填埋為主要處理方式,占用土地并且污染環境。我國電石的消耗量巨大,因此電石渣廢棄物污染的問題十分嚴峻。電石渣的主要成分是Ca(OH)2,提純后可用于生產水泥或作為其他工業的原材料。使用化學方法對電石渣進行提純成本巨大,目前無法 產業化,因此 電石渣的物理提純對電石渣資源的循環利用具有重要的意義。
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電石渣樣本經烘干機烘干后,按粒徑范圍分組,使用標準鹽酸溶液進行滴定,測出樣本中Ca(OH)2的含量,通過磁選測得樣本不同粒級范圍內鐵的含量。根據試驗結果,若將粒徑小于45μm的電石渣提純后,再通過磁選除鐵,能得到純度在95%以上的Ca(OH)2,可以直接用于電石的制備, 產業循環。
配置 濃度為15%的電石渣漿,測得其密度為1230kg/m3,黏度為0.0018Pa·s,操作壓力定為0.1MPa。為保證Ca(OH)2的純度達到95%以上,將分離粒徑設置為40μm。在本文中選用標準型螺旋溜槽(錐角=10°),螺旋溜槽的進口直徑、溢流管直徑、圓柱段長度及溢流管插入深度等結構尺寸,采用Rietema給出的 值。
相對于單進口螺旋溜槽,對稱進口螺旋溜槽具有更好的流場對稱性,減小了湍動能的損失,從而提高了螺旋溜槽的分離精度并且降低了能耗。因此,我們選用對稱進口的螺旋溜槽進行分析。對于進口的形狀,前人研究指出,相對于圓形進口,矩形進口具有更高的分離效率。主要原因是:由于矩形進口能夠和螺旋溜槽壁面有更好的接觸,有效地避免進料短路產生的死區,使進口區域的流場更加穩定;其次,為了不使進口射流沖擊溢流管壁而產生流場紊亂,選擇狹長的矩形進口較為適宜,長邊應緊貼螺旋溜槽壁面。矩形進口的尺寸通過當量直徑公式進行換算,長寬比定為2:1。
以往的研究表明,螺旋溜槽在工作時,溢流會夾帶一些粗顆粒,這種現象稱之為溢流跑粗。溢流跑粗是造成旋流器分離精度降低的主要原因,嚴重的影響了旋流器的分離 。造成溢流跑粗的原因主要有兩個:1.螺旋溜槽內流場存在蓋下短路流,被卷入短路流的粗顆粒不經過分離直接進入內旋流,造成溢流跑粗;2.螺旋溜槽底流區域因分離作用會聚集大量的粗顆粒,部分粗顆粒被空氣柱上升氣 生的負面渦流帶入溢流中, 造成溢流跑粗。
針對溢流跑粗的兩種成因,我們采用溢流管外壁環形齒與中心柱配合使用的方式,對螺旋溜槽進行優化,以減小溢流跑粗的不利影響。優化后的螺旋溜槽結構中,溢流管外壁環形齒能夠有效地抑制甚至消除短路流,從而消除短路流造成的溢流跑粗;而中心柱會代替空氣柱的位置,阻礙空氣柱的湍動,使空氣柱的形狀、大小較為穩定,減少因空氣柱湍動造成的溢流跑粗。
螺旋溜槽經過優化后,其柱段區域流體的湍流強度降低,而錐段流體的湍流強度增加,并且兩旋流器錐段的湍流強度均大于柱段。研究表明,較高的湍流強度導致旋流器的分離效率降低,顆粒的分離粒度隨著湍流強度的增加而增大。因此,螺旋溜槽經過優化后,其柱段區域流體的穩定性增加,錐段流體的穩定性相對減弱。
通過研究,我們確定了螺旋溜槽對電石渣顆粒進行提純的方案是可行的,并能夠達到不錯的分離精度。而后我們又針對螺旋溜槽溢流跑粗的原因,對螺旋溜槽的結構進行了優化,結果表明:螺旋溜槽在增加環形齒和中心柱之后,其內流場壓降減小,能耗降低,離心力變大,分離效率提高,達到了對螺旋溜槽的優化目的。使用環形齒和中心柱優化后的螺旋溜槽對電石渣進行分離,能夠達到更高的分離精度,并且具有更高的分離效率。更多詳情歡迎咨詢紅星機器廠家。