以回轉窯為主的氧化鋅脫硫系統采用的是兩級動能波脫硫反應系統,項目運行至今,未發生設備管路堵塞現象,系統運行平穩,無二次污染,單臺脫硫塔脫硫效率高達95%以上,總脫硫效率達99.75%以上,尾氣排放SO2濃度均在200mg/m3以下。多級臥式解析釜滿足生產要求,反應完全,氣密性較好,送制酸煙氣濃度可達10%,可增加制酸系統產酸量1700t/a,補充鋅系統鋅金屬量5000t/a。
(1)回轉窯氧化鋅脫硫系統投入運行后,發現回轉窯煙氣經兩級動能脫硫塔后,尾氣含SO2濃度依然偏高,難以合格排放。經 發現,兩級脫硫塔脫硫效率偏低,主要原因為原有設計考慮新增加一套回轉窯生產系統,設計風量考慮為3套回轉窯生產運行系統,實際運行風量偏低。
為了保證尾氣SO2的合格排放,采取了并開一級動能波脫硫塔兩臺循環泵的方式,能有效提高脫硫塔的脫硫效率,降低SO2排放濃度,尾氣排放SO2濃度均保持在200mg/m3以下。
(2)在生產過程中,為保證各備用泵的有效備用,采取倒開泵的操作方式,以避免備用泵的進出口管長時間未用時出現堵塞現象。在實際操作過程中,倒開泵的同時需要對泵及管道進行沖洗,由于管道采用的是PP材質,管道強度相對偏小,管道容易爆裂,維修處理較為頻繁。同時,由于采用“大流量、高揚程”的輸送泵,通過設置回流管道的方式 連續運行和調節壓力,造成電耗損失。
在原有制漿工序處理氧化鋅漿液的經驗基礎上,將回轉窯氧化鋅脫硫系統的輸送漿液管路材質改為316l不銹鋼,以增加管道強度,防止管道爆裂;各輸送泵改為軟管泵,變頻調節, 自動調節流量和連續運行。通過對各項輸送管路及設備的改善,管路維修處理量和電耗明顯下降,且管道未出現明顯堵塞現象,漿液輸送系統運行平穩。
(3)在原有的脫硫漿液排出部分,主要是通過控制塔內pH值進行調節,操作為pH降低時排出適量漿液,同時加入新鮮漿液提高塔內循環液的pH值,維持系統穩定。在操作過程中,發現新鮮漿液存在浪費情況,造成氧化鋅漿液直接輸入至帶濾機進行過濾,增加氧化鋅的消耗。為改善這種情況,在二級脫硫塔的排出管道上增加管道直接排入至一級脫硫塔內,氧化鋅漿液主要供應至二級脫硫塔,由亞鋅漿液由一級脫硫塔排出。通過改善,兩級脫硫塔內循環漿液也能有效控制。
(4)在酸解析過程中,在浸出高壓釜的認識上創新應用了多級臥式解析釜,在生產運行過程中發現多級臥式解析釜隔墻石墨片出現脫落。通過 分析,主要原因為解析釜隔墻石墨片厚度較薄,僅為10mm,強度不夠且傳熱快,導致隔墻受壓變形,最終隔墻整個防腐層脫落。
為 解析釜隔墻受壓出現形變的問題,采用在隔墻周圍開設排氣孔,同時于隔墻處重新砌筑標準石墨磚,以及在隔墻中間增加一道立柱進行加固,以增加整個防腐層的強度。重新處理過的解析釜,在以后的運行中未再出現防腐內襯脫落的現象,問題得到了較好的 。
總結脫硫系統生產運行存在的問題并進行改善,為回轉窯更好的運轉創造的了條件,相信接下來的工作中,回轉窯運轉會更加高效。